强基础 促提升:周口钢铁钢轧作业部小改造撬动大效益
来源:周口钢铁 编辑:管理员
2025年04月28日 10:30
为深入贯彻公司“1356”发展格局,进一步强化周口基地各部门、工序的基础管理提升,展示各项管理改进和成效,决定在周钢公众号开设专栏《强基础管理 促能力提升》。专栏将聚焦各部门在生产管理、技术创新、质量控制、设备维护、职工培训等方面的成功经验和取得的显著成效,推动全公司形成更加完善的管理体系,促进各项工作持续改进。欢迎大家踊跃投稿。
强基础 促提升
钢轧作业部小改造撬动大效益
在周口基地钢轧作业部3号连铸板坯生产线上,去毛刺工作曾是影响板坯连铸机高效运转的“绊脚石”。原设备因缺乏冲水系统,高温毛刺频繁堆积导致每班需停机2-3次人工清理,单次清理耗时长达2小时。这不仅造成设备部件异常磨损,作业时扬尘弥漫更存在环保隐患,成为制约生产效率和质量的瓶颈。
.JPG)
为攻克这一难题,连铸作业区与维保团队展开联合攻关。经过实地勘察与方案论证,创新提出“高压冲渣水系统+密封结构优化”的改造方案。他们在去毛刺机内部加装环形冲水管道,通过16组高压喷嘴形成全覆盖水幕,实现毛刺实时冲刷与定向导流;同时采用耐腐蚀不锈钢管材升级水路系统,并创新应用“法兰+卡箍”双密封结构,历经20余次压力测试突破渗漏难关。
改造后设备运行实现多重突破:积渣清理周期从8小时延长至72小时,月均减少停机清理10次,年节约工时超480小时;设备磨损率降低50%,配合90%的冲渣水循环利用率,年节约备件及水耗成本显著提升。
值得一提的是,此次攻坚全程在设备运行间隙完成。维保团队在不足1.5米高的设备腔体内,利用碎片化停机时段完成200余米精密管路铺设。面对首轮调试渗漏问题,技术骨干连续奋战72小时,通过调整密封件规格、优化卡扣扭矩,最终实现管路系统零泄漏运行。
如今,改造后的去毛刺机内清水潺流、钢坯光洁,正如现场负责人所言:“一线工人的智慧往往藏在设备的皱纹里,只要愿解难题、敢闯新路,小改造也能激活大效益。”这场攻坚不仅破解了困扰产线多年的顽疾,更展现出基层技术团队在智能制造转型中的核心力量。
文字丨杨永刚 张健
责编丨钱帅杰
审稿丨邱洪林